
柴油車改裝成CNG/柴油雙燃料車的成功嘗試
隨著“西氣東輸”工程、深圳大鵬灣進口LNG接收站工程等大型天然氣儲運工
程的相繼投運,全國上下很快掀起了天然氣推廣應用的新高潮。來勢之猛,波及范
圍之大前所未有。各大中城市除了迅速興起的天然氣氣化工程外,天然氣汽車的廣
泛應用更是熱不可及。汽油車改裝成CNG/汽油兩用燃料車的技術日臻成熟。然而占
全國汽車保有量約30%左右的柴油車改用天然氣作燃料的卻微乎其微。從統計資料來
看,雖然柴油車的總數只有汽油車的40%,但耗用的燃料總量卻是汽油車的1.78倍
還多。這是因為約有15~20%左右的柴油車都是大功率的載重型卡車,其油耗量大都
是汽油車的2~3倍左右。因此近千萬輛在用柴油汽車改用天然氣作燃料,對于燃油
的節約和環保要求的重大意義,已經成為廣大運輸企業和天然氣行業的共識。
1.柴油車改裝CNG/柴油雙燃料車的難點
2000年左右西安市曾先后改裝了幾十臺柴油公交車,都由于當時的技術方案不
成熟等各種原因而告失敗;最近外地某公司將一臺在用柴油車改裝成CNG單燃料車,
不但動力下降很多,而且燃料消耗從原先60升/百公里的柴油,上升到100標方/百
公里的天然氣(正常情況下1升柴油約等于1.1~1.2標方天然氣);去年西安一公
司花費了5萬多元,采用某國進口技術將一臺柴油車改裝成CNG單燃料車,該技術
方案主要是通過加厚汽缸墊以降低壓縮比,同時修改了燃燒室,并加裝了火花塞等,
其結果很不理想。缸內燃燒溫度過高,一遇到爬坡水箱就開鍋,最后不得已將水箱
加大,還沒有完全解決問題。
以上這些不成功的例子說明,柴油汽車改用天然氣,從技術角度看的確有許多
難點。主要表現在,柴油發動機的壓縮比高,燃用天然氣容易引起爆震;天然氣著
火溫度高于柴油,因此改成天然氣發動機難于采用壓燃方孩子鼻好看嗎 式,不得已采用火花點燃
方式;柴油車改用天然氣,汽缸內燃燒溫度和排氣溫度都很高,易造成水箱開鍋;
電控系統如何依據發動機的運行參數,精確控制進入發動機的燃料與空氣的流量;
改裝成CNG/柴油雙燃料車的柴油替代率很小,實用價值很低;以上各項技術如果解
決得不好,不但會使原柴油車的動力性能下降,而且會使燃料的消耗量大大增加,
經濟性大幅度下降。不可能為廣大用戶所接受。
盡管柴油車的改裝存在著諸多攔路虎,許多企業和技術人員經歷了一次又一次
失敗的教訓,據不完全統計,近十年來,全國約有20多家柴油汽車改用天然氣使用
不成功的例子。故曾有學者發表文章對在用柴油車改用天然氣技術判了“死刑”。
但是人們探討柴油車改裝技術的努力并沒有放棄,熱情未減。經過多年的不懈努力
與修煉,終于獲得了累累碩果。許多改裝技術方案紛紛在各種研討會上亮相,不少
技術已經得到實踐的考驗,取得了比較理想的結果。
2.常見的幾種改裝技術方案
目前常見的柴油汽車改裝技術方案主要有兩大類,將原柴油車改裝成天然氣單
燃料車和改裝成天然氣/柴油雙燃料車。兩類技術各有其成功之處,也有它的局限性。
2.1天然氣單燃料車的改裝技術
2.1.1柴油發動機制造廠的改裝技術
一般是以原有某型號柴油機為基礎,重新研制開發出新型天然氣發動機。主要
做了三方面的改進設計:
(1)結構設計:針對天然氣發動機的燃燒特性,重新確定了壓縮比,并對燃燒
室、活塞、氣缸蓋、排氣管、進氣門及座圈、凸輪軸等少數零件進行了改進設計。
其余保持與原柴油機不變。
(2)燃料供給系統與點火系統:以燃氣供給系統取代原柴油機的燃油供給系統,
采用進氣總管與混合供氣方式。采用高電壓、高能量直接點火方式。每缸設置獨立
的點火線圈、火花塞與高壓線。
(3)電子控制系統:采用閉環控制技術,系統依據多個傳感器所采集的發動機
的運行工況參數,經ECU電子控制單元集中處理后,通過執行器對燃料噴射裝置、
節氣門、排放氣閥、點火系統等進行精確控制。
這種專業改裝技術不但保證了原柴油機的動力性能,其他指標均優于原柴油機。
2.1.2非發動機專業廠的改裝技術
這種技術主要應用于在用柴油車的改裝。它不具備對原柴油發動機的機體結構
和零部結構件進行專業性改進加工的能力。只能做些修修補補的簡單工作,如為了
降低壓縮比加厚汽缸墊;在原柴油機噴油嘴位置加裝點火系統;在原有的空氣進氣
系統加裝天然氣混和裝置;在電控系統所作的改進工作量最大,各家都有自己的高
招,目的是解決好天然氣與空氣的混合比,使發動機氣缸的燃燒性能保持最佳。
這種改裝技術,原柴油機的機體結構和燃燒機制畢竟沒有完全改變,依然是符
合柴油機的燃燒特性,現在改用天然氣,將原先柴油機的迪塞爾循環的熱力學工作
原理,改變為火花塞點火的汽油機工作原理,原機的動力性能難免受到影響(動力
約降低10%左右)。
2.2天然氣/柴油雙燃料車的改裝技術
這種技術仍然立足于原柴油機的迪塞爾循環的熱力學工作原理。保留原柴油機
的壓燃點火方式不變,高壓縮比不變,發動機機體和零部件基本不變。但在氣缸中
被壓縮的介質,由原來柴油機中的單純空氣變為天然氣與空氣的混合氣體。發動機
工作時變原來的純柴油燃燒為柴油與天然氣的混合燃燒。電控系統主要用于依據各
種傳感器檢測的發動機運行信號,分別控制進入發動機的柴油、天然氣與空氣量,
以實現柴油、天然氣與空氣的合理配比。
當然,在具體的實施細節上,各企業均有自己的專有技術和秘訣。
2.2.1HPDI高壓直噴技術
以加拿大西港公司的HPDI技術為代表的高壓直噴技術,其主要特點是采用雙重
共軌的高壓雙燃料噴射系統,當汽缸中的空氣被壓縮到接近沖程末點時,按一定配
比的柴油與天然氣先后通過同一個燃料噴射孔,以很高壓力直接噴入汽缸而混燃作
功;電子控制系統可以實現依據發動機的運行工況參數,精確控制進入氣缸的柴油
與天然氣量以及噴入的時間,這種技術在保留了發動機原有效率和性能的同時,減
少了排放。天然氣對柴油的替代率高達90%以上。主要應用對象是重型和中型大馬力
柴油卡車。
2.2.2正壓單點噴射雙燃料技術
該技術的核心是采用多個可控制天然氣流量的高壓電磁噴射閥及ECU電控單元
等組成的單點噴射供氣系統。經減壓器穩壓后的天然氣的壓力,始終要高于增壓后
的進氣總管中的空氣壓力,即保持一定正壓的天然氣,通過上述電磁閥門和分配器
控制流量,經由進氣噴嘴從中冷器之后的進氣總管噴入(稱為單點噴射),在總管
中與空氣混合進入各個氣缸,形成可燃混合氣。同時,由ECU電控單元指令步進電
機油控機構動作,對噴油系統原來的齒條進行隨機限位,以減少每個汽缸壓縮沖程
末噴入引燃的柴油量。另外,電控系統可以精確控制燃料的供給量,針對車輛不同
轉速和負荷的工況進行分級控制。
因該技術采用了六個高壓電磁噴射閥和功能強大的ECU電控單元等復雜結構,
雖然該系統控制精確,替代率較高,但其可靠性較差,套件成車較高,改裝費用投
入較大,目前還難以大面積推廣使用。
2.2.3模糊電控雙燃料混燃技術
該技術主要有三項突出特點。一是ECU電控系統采用了模糊優選控制軟件技術,
不同于其他方案的精確控制技術;二是進氣系統天然氣與空氣的混合是通過具有特
殊腔道的混合器進行,并對混合氣體進行增壓與中冷(行政類工作有哪些 針對增壓發動機)。也就是
在空氣增壓前在總進氣管中吸入天然氣,實現兩者的混合;三是系統對天然氣的供
氣壓力沒有要求,或者說,該系統適用的供氣壓力范圍很寬,既適應高壓的CNG供
氣,也適應低壓的CNG供氣。
3.我公司所嘗試的柴油車改裝情況
我公司從2006年11月份至今,我公司與深圳市國炬天然氣汽車技術公司合作,
先后改裝了5臺壓縮天然氣長管拖車的牽引機車--東風EQ4163W,其發動機為東風?
康明斯C-260-20型柴油發動機。還有5臺陜汽生產的德龍牽引車已開始作改裝準備
工作。
正在運行的這5臺雙燃料牽引車,最長的已經安全行駛了6個多月。合作雙方
對運行中的雙燃料車輛進行了路試檢測,又先后兩次委托西安汽車產品質量監督檢
驗站作了道路試驗測試。現將部分檢測數據提供給大家參考。
3.1改裝前的車輛技術數據:
(1)牽引車編號/型號:陜AB0029/東風牌EQ4163W
(2)柴油發動機型號:東風?康明斯C-260-20
(3)CNG長管拖車編號/總質量:1號/約40噸
(4)該車改裝前的平均油耗:37.5升/百公里(數月實際運行統計平均值)
3.2改裝后路試檢測數據:
(1)路試里程:86公里(21892Km---21806Km)
(2)路試車速:70公里/小時
(3)路試柴油耗量:8.9升/86餓虎撲食 公里(折算為10.3升/百公里)
(4)路試CNG耗量:22.5Nm3/86公里(折算為26.2Nm3/百公里)
3.3道路試驗結果:
(1)天然氣對柴油替代率:(37.5-10.3)/37.5100%=72.5%
(2)動力性能:司機感覺動力比改裝前要大得多。
(3)油氣消耗比:
1Nm3天然氣=(37.5-10.3)/26.2=1.04公升柴油
26.2Nm3天然氣=27.2公升柴油
油氣消耗比V=10.3/27.2=38%
3.4雙燃料的經濟性估算:
采用深圳國炬公司的CGJ系列型電控雙燃料混燃噴射系統,改裝后的天然氣/柴
油雙燃料東風牽引車,每輛車每月可節省燃料費10950元(與純柴油相比),計算
如下:
西藍公司的CNG長管拖車多數每天行駛約500公里左右,按72.5%的柴油替代率
計算,陜西社保 每天單程可節省的費用:(西安市場0#柴油價格:4.96元/升、CNG價格:
2.65元/標方)
2.537.572.5%(4.96-2.65)=157元/天.單程
返回空車用的是長管拖車氣瓶中的剩余氣體,故回程用氣可按西藍公司的進氣
價(1.90元/標方)計算:
2.537.572.5%(4.96-1.90)=208元/天.單程
合計每車每天可節省燃料費365元,每月節省10950元,全年共計可節省燃料
費131,400元,可見柴油車改裝后的經濟性非常突出。
3.5對深圳國炬公司電控雙燃料改車技術的評價
通過改裝的東風牽引車六個月來的運行實踐與路試結果,可以對該項技術及改
裝工作總結如下:
(1)當車速在54公里/小時,柴油的替代率僅有58%,車速低于50公里/小時,
替代率更低。所以對運行速度低于40公里/小時,站距小于1公里的城市內公交車
的柴油替代率是不理想的,不適于采用該項改裝技術。
(2)當車速在65~70公里/小時左右時,天然氣柴油替代率就提高到72.8~
76.7%。所以該技術更適合于長途客、貨車的改裝。
(3)發動機燃燒性能良好,無論平路行駛加速,還是爬坡翻山,水箱的溫度始
終保持正常,和未改裝前燒柴油的情況一樣。
(4)根據司機操作時的個人感覺,當踩油門加速時感覺動力比改裝前大得多,
只能輕輕點。
(5)幾個月行駛以來,采用CGT電控雙燃料套件改裝過的五輛東
風康明斯發動機系統未發生任何故障。
以上情況說明,深圳市國炬天然氣汽車技術公司的CGT電控雙燃料改裝技術是
一項比較成熟的技術,較好的解決了柴油車改裝中所存在的一些難題。而且實踐證
明該項技術垂絲柳 方案思路新穎,工作原理先進、性能穩定可靠,安裝簡單容易,不需對
發動機作任何改動,不需改變原發動機的壓縮比,和進口技術相比費用較低(隨著
批量的增加還會進一步降低),維修方便。因此比較適合中國國情,是一項容易為
客戶接受,也值得大力推廣的實用技術。
我很高興借此機會將這種性能價格比優越、投入回收較快的雙燃料改裝技術向
大家作一簡單介紹,與到會的同仁們進行交流。
2006系列智能電控雙燃料混燃噴射系統簡介
4.1工作原理
深圳國炬天然氣汽車技術有限公司自主研制的CGJ系列智能電控雙燃料混燃噴
射系統,屬于前面所述的模糊電控雙燃料混燃技術,它是在消化吸收國外各種先進
發動機技術的基礎上自主創新的產物,擁有獨特的自主知識產權。
該項改裝技術是以原柴油機的熱力循環、壓熱方式和其結構形狀為基礎,在保
留原機的所有結構、供電系統、進氣系統及操作方式不變的前提下,在柴油機的外
部進氣系統中增裝了一套CGJ2006型CNG/柴油雙燃料電控混燃噴射系統進行工作。
其工作原理大致可以這樣描述。儲氣瓶中的高壓CNG氣體,經過兩級減壓并經
步進電機動率閥后進入空/燃混合器,與從濾清器來的新鮮空氣混合。對于增壓發動
機還需將混合氣體增壓中冷。增壓后的混合氣體再經進氣歧管而進入發動機汽缸內。
當活塞上行接近上止點前的瞬間,由高壓油泵噴入適量柴油進入汽缸,混合氣體經
壓縮產生的高溫,使噴入的霧狀柴油立即燃燒而引燃氣缸中的混合氣燃燒,從而推
動活塞運動作功。在此需要指出的是,所謂由高壓油泵噴入氣缸的適量柴油的“量”,
是由該系統的中樞神經控制系統-ECU電控單元組件的控制指令所控制,由高壓油泵
齒條限位器所限位后的少許點燃噴油量。另外,本系統還可通過電子轉換開關快捷
方便地,在全柴油工作方式與雙燃料工作方式之間進行轉換。
4.2運行特點
CGJ系列天然氣型CNG/柴油雙燃料電控混燃噴射改裝技術還有如下一些運行特
點:
(1)系統的電控噴射混合原理既不同于安全負壓吸氣型(如文丘里混合器),
又不同于高壓正壓噴射型(如多個高壓電磁噴射閥),它對天然氣的進氣壓力沒有
苛刻要求,或者說該系統適應的天然氣的壓力范圍很寬。
(2)發動機正常運行時,具有模糊數字優選功能的ECU電子控制單元,實時檢
測發動機負荷、轉速、排氣溫度、油門位置等信號參數,并適時準確地發出指令,
使發動機進氣系統能隨機的跟蹤瞬時運行工況,而按需要進足天然氣量和空氣量,
并使在最佳配比下充分混合,以保證天然氣和柴油雙燃料在發動機汽缸內的燃燒達
到最佳狀態。
(3)發動機加載負荷時,ECU電控單元接收到發動機的加載信號,即根據傳感
器輸入的發動機油門位置、負荷、轉速、和排氣溫度等信號,經ECU控制軟件進行
模糊優選和模擬分析對比,并輸出控制指令參數,由執行機構去增加天然氣的供給
量和引燃柴油的噴油量。
(4)雙燃料發動機在啟動和怠速工況下仍全用柴油。
(5)采用該系統,原柴油機的噴油提前角不需要修正。
4.3供氣系統的構成
CGJ2006型CNG/柴油雙燃料供氣系統由ECU電控單元、柴油量控制輸配系統、
天然氣與空氣的混合控制系統三部分組成。其中天然氣與空氣的混合控制系統包括
高壓濾清器、高壓電磁閥、CNG組合減壓調節器、低壓電磁閥、動力調節閥以及專利
混合器等部件。
4.4系統的技術精髓
該項技術的精華所在,是將構思巧妙的模糊電控軟件技術與具有特殊腔道的空/
燃混合器等硬件技術的完美結合。該混合器既能敏感汽缸內的絕對壓力,又可利用
空氣進氣旋流所造成的負壓來吸引調節天然氣的進氣量,這種簡化了的原理與機制,
可大大減輕電控單元的工作量,使它不必進行大量復雜的精確計算,就可通過專利
空/燃混合器,確保進足動力性能所需的天然氣與空氣量,同時實現了高速運行的模
糊電控系統與動作滯后的機電執行機構的協調一致。這種控制思路的改變與簡化,
使它有可能省略了其他技術常用的絕對壓力傳感器、氣體流量計、高壓電磁噴射閥
等價格昂貴的元器件,故使該系統的成本大幅度降低。
4.5技術競爭優勢
(1)對發動機本體不做任何改動,只附加一套天然氣供氣的進氣以及與空氣混
合的混氣系統。系統結構簡單、改裝快捷方便。
(2)壓燃點火,比火花塞點火能量高,著火穩定,并能加快甲烷相對較慢的火
焰傳播速度。對點火正時的控制要求較低,能在較寬的空燃比范圍內工作,實現稀
薄燃燒,降低燃料消耗。
(3)發動機動力性能略有升高,且額定功率和扭矩均不低于原機,這是改兩用
燃料的汽油車(動力下降15%左右)和改造后的CNG單燃料車作不到的。
(4)系統運行可靠、故障率極低,發動機使用壽命有較大延長。
(5)柴油替代率高、經濟性優越,比單純用柴油節省費用30~40%左右。
(6)雙燃料燃燒性能良好,汽車的廢氣排放,自由加速煙度為0.83(m-1)。
(7)和進口技術相比改裝費用較低、凡中、重型柴油車輛的改裝投資費用大都
可在3~6個月內從節約的燃料費用中收回。
(8)安全性能優于原機,操作性能與方式不變。油氣切換方便自如,可隨時轉
換為純柴油行駛。
5.我們嘗試柴油車改裝的一些體會
我們目前盡管只A型性格 改裝了5臺柴油車,也取得了一些成功的經驗,但長時間來在
方案和技術選型的過程中確有很深的體驗。
5.1改裝方案應選用CNG單燃料還是CNG/柴油雙燃料
(1)城市內CNG加氣站較多的情況下,站距短低速運行的柴油公交車輛,應首
先選擇單燃料CNG發動機。因為單燃料CNG車可以充分發揮天然氣的優勢,又不擔
心無處加氣。
(2)CNG單燃料車最好選用專業廠生產的專用CNG發動機。因為在用車輛的柴
油發動機改裝成CNG單燃料車,原柴油發動機機體難以按天然氣的燃燒特性進行徹
底的改進加工,必然在動力性能與排放指標方面存在一些缺陷和不足(熱效率較低,
動力性能普遍下降10%~20%左右,經常需對火花塞進行維護更換,系統故障率較高)。
(3)有條件高速行駛(60公里/小時以上)的長途客、貨車輛宜選擇CNG/柴油
雙燃料改裝方案。既可以獲得較高的柴油替代率,降低燃料消耗費用,又不擔心路
途找不到加氣站。
(4)長途客、貨車的選擇,直接購買采用CNG單一燃料發動機的車輛,不如選
購柴油發動機的車輛,然后改裝成CNG/柴油雙燃料車。因為一方面,目前單一燃料
汽車價格約是柴油車價格的2-3倍左右,而改裝費用卻低得多。另一方面,目前城
際之間加氣站還很少,單一燃料汽車難免出現中途拋錨的困境。
(5)在當前加氣站尚不普及的情況下,柴油車改雙燃料是比較實用方便的選擇。
5.2采用進口改裝技術還是國內改裝技術
(1)進口改裝技術,無論是電控技術還是高壓噴射技術都很先進。改裝后的車
輛既可保持原柴油發動機的動力性與高扭矩,還可獲得很高的柴油替代率(90%以
上)。在相同效率下,大大降低了汽車尾氣的排放。其中NOX排放降低了40%的、顆
粒排放降低了70%的、CO2排放降低了25%。但是其高昂的改裝費用,卻使國內的廣
大用戶望而卻步。
(2)國內自創的雙燃料發動機的改裝技術,如深圳國炬公司的CGJ系列天然氣
柴油雙燃料電控混燃噴射改裝技術,雖然柴油的替代率沒有進口技術高,卻有著進
口技術無法比拼的許多優點。如不改變原柴油機的結構,配套適應性較強;熱效率
較高,功率與原機相同或略高;改裝與維修費用低廉等。因此這項技術符合中國國
情,容易為廣大用戶所接受,可迅速得到推廣應用。
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