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尿素裝置開車高壓系統故障及處理措施總結
作者:牛小強
來源:《中小企業管理與科技·上旬刊》2014年第07期
摘要:高壓系統是整個尿素裝置的核心,負責主要反應的發生,尿素的生成,其它工序主
要圍繞尿素的提純與未反應物的回收利用進行工作。結合生產實際,針對開車過程高壓系統出
現的故障進行原因分析,對處理故障措施進行總結。
關鍵詞:尿素裝置開車高壓系統故障處理措施總結
山西潞安煤基合成油公司以煤為源頭,副產180KT合成氨,300KT尿素,其中尿素裝置
采用荷蘭斯塔米卡邦公司二氧化碳汽提法生產工藝。二氧化碳汽提法尿素生產工藝主要包括:
二氧化碳壓縮和脫氫、液氨升壓、合成和汽提、循環、蒸發造粒、產品貯存和包裝、解吸和水
解等工序。其中,高壓系統的運行狀況直接影響整個裝置的高效、安全運行。在實際生產中,
開車過程由于變化環節較多,高壓系統容易出現種種與正常工況不一樣的異常情況,出現故障
處理是否及時有效,對整個裝置的運行起到了至關重要的作用。以下結合開車過程中高壓系統
出現的故障,進行原因分析,處理措施的總結。
1 噴射器不抽吸
1.1 現象
①液氨投入系統后,TI-63516不斷下降,最低降至20℃,即液氨溫度。氨泵變頻加至正
常值后,溫度仍不上漲。②高洗器氣相溫度下降明顯,下降至70℃。③PI-63526迅速上漲。
④低壓吸收塔出液調節閥頭自動情況下逐步開大,嚴重時低壓塔滿液。
1.2 原因分析
①高洗下液管線堵塞。②甲銨泵或液氨泵不打量或跳車,即抽吸力不足。③高洗下液管液
封破,管內充滿CO2,形成氣阻,甲銨液無法正常到達噴射器處。④噴射器出口調節閥故障,
實際開度過大導致壓差不足或噴嘴腐蝕過大,使液氨通過時流量大幅降低。
1.3 處理措施
①高洗下液管堵主要由于停車排塔不完全,沖洗不徹底所致。結合本廠生產經驗,總結如
下操作措施:a封塔時單臺甲銨泵切出甲銨液改走冷凝液,徹底走水保證30-40分種。對甲銨
泵出口、高洗器內部列管、高洗下液管內高濃度甲銨液進行徹底稀釋置換。從源頭上控制甲銨
液的濃度,避免了出現結晶堵管的可能。同時:前工段工況允許情況下,甲銨泵走水過程液氨
泵最好未切出系統,通過液氨的抽吸力將高洗下液管內甲銨液抽吸至高甲冷。如果屬于緊急停
車情況,切出氨泵后立即沖洗氨管線,保證15分鐘以上,同樣可以起到抽吸的效果。b排塔

本文發布于:2023-05-24 06:05:35,感謝您對本站的認可!
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