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            輸油主泵機械密封失效對策

            更新時間:2024-03-25 11:42:34 閱讀: 評論:0

            2024年3月25日發(作者:小學生禮儀畫冊)

            輸油主泵機械密封失效對策

            輸油主泵機械密封失效對策 

            羅碩菁 

            摘要輸油主泵機械密封失效,分析原因,給出對策及改進方法,改進后使用效果。 

            關鍵詞泵機械密封失效對策 

            中圖分類號TH117 文獻標識碼B 

            概述 

            中海石油煉化東莞油品儲運有限公司油庫首站四臺主輸油 

            泵,型號KDY830—100"3,擔負著惠州煉油廠每年400萬立方米 

            的成品油輸送任務。試運行期間,四臺泵連續發生五起泄漏事 

            故。因此,必須找出密封失效的原因并徹底處理解決,以保證各 

            項生產任務的安全進行。 

            二、油泵及機械密封結構說明 

            泵為中開式三級離心泵,機械密封為德國杰特拉產單端面 

            平衡型集裝式機械密封,如圖1所示。機械密封的沖洗管從三級 

            葉輪進口,即高壓端機械密封腔引出,這一端為反沖洗方式,連 

            接到低壓端機械密封腔,即一級葉輪的進口端,這端為正沖洗方 

            式,兩端壓差約為2MPa,并與泵頂排氣管相連,在啟泵前可用于 

            圖1 

            困 設備管理與維修2010№8 

            機械密封腔和泵腔的排氣。機械密封動、靜環均為碳化硅。 

            三、失效現象及原因分析 

            1.四臺泵運轉情況 

            1號泵運行8h后,后端機械密封開始出現滴漏,約20滴/ 

            min。前軸承振動值0.8mm/s,后軸承振動值1.3mm/s,在允許范 

            圍之內。2號泵運行1h后,后端機械密封出現較大泄漏,前軸承 

            振動值1.9mm/s,后軸承振動值1.4mm/s,在允許范圍之內。3號 

            泵啟動后,前密封出現滴漏,約1h后,后端機械密封出現瞬間冒 

            煙,隨即后機械密封也開始滴漏,前軸承振動值0.4mm/s,后軸 

            承振動值0.9mm/s,在允許范圍之內。4號泵在運行約10min后, 

            后端機械密封出現大泄漏,前軸承振動值0.6mm/s,后軸承振動 

            值0.5mrrds,振動正常。 

            2.分析 

            由于四臺泵運行時,前、后端軸承振動值均在正常范圍之 

            內,因此可以排除因泵本身安裝缺陷引起機械密封泄漏。 

            拆卸機械密封后,發現靜環多處崩裂(圖2),由于動,靜環的 

            材料均為碳化硅,泵送介質為清水,初步懷疑運行中由于密封 

            面溫度升高而發生干摩擦,磨損加劇,導致密封燒損或發生熱應 

            力開裂,從而發生大量泄漏。 

            運行中五套機械 

            密封損壞,其中四套為 

            后機械密封,研究機械 

            密封沖洗口發現,在后 

            機械密封處使用的是 

            反沖洗,反沖洗通常適 

            用于軸封箱壓力與排 

            出壓力差極小的場合, 

            且機械密封壓蓋本身 

            的設計為多點布置沖 

            洗(圖3),由于采用反 

            沖洗,沖洗介質直接從 

            沖洗孔流走,對密封副 

            起不到控制溫度和防 

            圖2 

            止液膜氣化并改善潤 

            滑條件的作用,造成密封副干摩擦運轉或形成氣囊并發生汽蝕。 

            四、解決對策及改造方案 

            1.更換動環為具有固體潤滑性能的碳石墨環,靜環仍為碳 

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            水輪發電機組軸承潤滑油系統故障處理 

            劉戰平 

            摘要水輪發電機組軸承潤滑油系統向機組提供潤滑油,潤滑、冷卻機組軸承及轉軸。結合實例,介紹潤滑油系統工作原理,闡述 

            故障處理思路,提出改進措施。 

            關鍵詞水輪發電機組軸承潤滑系統故障處理 

            中圖分類號TM312 文獻標識碼B 

            1.水輪發電機組軸承潤滑油系統 

            衡,當潤滑系統消耗油量大于軸承油泵供油量時,高位油箱液面 

            大源渡水電站4臺機組為奧地利ELIN公司設計生產的燈 會緩慢下降,降至直流軸承油泵(備用泵)啟動油位時,AEIO模 

            泡貫流式機組,每臺機組配有1臺交流軸承油泵和1臺直流軸 

            塊通道D03接點輸出接通直流軸承油泵接觸器K3401(圖lb), 

            承油泵向高位油箱打油(目的是當兩臺油泵同時故障時,保證高 

            備用泵啟動1min內將油打至正常油位后自動停泵。 

            位油箱內有5min的潤滑油供應,確保機組安全停機)。機組現地 

            2.故障檢查 

            控制單元通過液位計控制高位油箱油位,機組正常運行時兩臺 

            2003年9月10日,4 機組發生高位油箱油位低報警,導致 

            軸承油泵運行方式均為自動控制模式,交流軸承油泵設置為主 

            機組跳閘停機事故。根據軸承潤滑油系統工作原理,初步判斷故 

            用泵,始終向高 

            障原因是直流軸承油泵啟動故障。檢查直流軸承油泵控制回路: 

            位油箱打油,現 

            ①管道壓力正常時繼電器K0703勵磁,其常閉接點斷開,若泵后 

            地自動控制單 

            壓力異常,K0703失磁,其常閉接點閉合,時間繼電器K0182啟 

            元AEIO模塊通 

            動,延時30s后啟動K3401。檢查K0703動作情況,發現任何一臺 

            道D02接點輸 

            油泵啟動后,泵后壓力均正常,排除K0703信號異常情況。②檢 

            出接通交流軸 

            查K4002--*K3203--*K3401回路,機組正常運行時K3202接點斷 

            承油泵接觸器 

            a)交流軸承油泵 

            開,K4002接點閉合,模塊控制K3203動作,當交流油泵選擇為 

            K0007,交流軸 

            主用時,K3203繼電器勵磁,其常閉接點斷開,經動作試驗,證實 

            承油泵打油至 

            該回路亦無問題。③檢查AEIO模塊所在回路,發現此時直流油 

            高位油箱(圖 

            泵不能正常啟動。懷疑是液位計干簧接點閉合不良,造成AE10 

            1a)。一般情況1 

            模塊通道D03輸出信號異常,影響直流油泵啟動。 

            臺油泵的出口 

            高位油箱有兩只液位計,相對位置見圖2,+SC一3 1與+SC一 

            油量和機組軸 

            33為一組,+SC一32與+SC一34為一組。分別檢測油位計不同位 

            承潤滑系統消 

            b)直流軸承油泵 

            置接點信號,油位高+SC一31、油位低+SC一33、油位過低跳閘+ 

            耗油量基本平 

            圖1油泵控制回路(部分) sc一34信號接人機組現地控制單元安全模塊AF08,油位正常+ 

            化硅,該密封副的磨 

            前機械密封的沖洗口和泵一級葉輪蝸殼上的預留孔聯接,沖洗 

            損因數較小,運轉壽 

            方式仍為正沖洗,壓差1MPa,多點沖洗的功能不變。 

            命應能相應延長. 

            3.工藝操作上,在泵啟動后,盡快打開泵出口閥門,以使沖 

            2.更改機械密封 

            洗液得到循環補充,避免因介質溫度上升使密封副得不到應有 

            沖洗管的連接方式, 的冷卻。 

            將后機械密封的沖洗 

            五、效果 

            管改為正沖洗,即從 

            改進后試運行,四臺泵各運行4h,沒有發生機械密封泄漏。 

            泵出口管上壓力表位 

            投油運行,至今四臺泵共運行1200h,無一泄漏。 W1O.08—31 

            置,加裝三通后引到 

            機械密封沖洗口,這 

            作者通聯:中海石油煉化東莞油品儲運有限公司 

            廣東東 

            樣保持沖洗壓差為 

            圖3 

            莞市523988 

            1MPa,從而實現多點 

            E-mail:luo24320@yahoo.tom.ca 

            沖洗,使沖洗液沿圓周均勻分布,避免局部溫度變形或沖蝕。將 

            [編輯利 

            文] 

            — 

            設備管理與維修2010№8 團 

            輸油主泵機械密封失效對策

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            標簽:密封   機械   軸承   油泵   機組
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