2024年3月25日發(作者:小學生禮儀畫冊)

輸油主泵機械密封失效對策
羅碩菁
摘要輸油主泵機械密封失效,分析原因,給出對策及改進方法,改進后使用效果。
關鍵詞泵機械密封失效對策
中圖分類號TH117 文獻標識碼B
一
、
概述
中海石油煉化東莞油品儲運有限公司油庫首站四臺主輸油
泵,型號KDY830—100"3,擔負著惠州煉油廠每年400萬立方米
的成品油輸送任務。試運行期間,四臺泵連續發生五起泄漏事
故。因此,必須找出密封失效的原因并徹底處理解決,以保證各
項生產任務的安全進行。
二、油泵及機械密封結構說明
泵為中開式三級離心泵,機械密封為德國杰特拉產單端面
平衡型集裝式機械密封,如圖1所示。機械密封的沖洗管從三級
葉輪進口,即高壓端機械密封腔引出,這一端為反沖洗方式,連
接到低壓端機械密封腔,即一級葉輪的進口端,這端為正沖洗方
式,兩端壓差約為2MPa,并與泵頂排氣管相連,在啟泵前可用于
圖1
困 設備管理與維修2010№8
機械密封腔和泵腔的排氣。機械密封動、靜環均為碳化硅。
三、失效現象及原因分析
1.四臺泵運轉情況
1號泵運行8h后,后端機械密封開始出現滴漏,約20滴/
min。前軸承振動值0.8mm/s,后軸承振動值1.3mm/s,在允許范
圍之內。2號泵運行1h后,后端機械密封出現較大泄漏,前軸承
振動值1.9mm/s,后軸承振動值1.4mm/s,在允許范圍之內。3號
泵啟動后,前密封出現滴漏,約1h后,后端機械密封出現瞬間冒
煙,隨即后機械密封也開始滴漏,前軸承振動值0.4mm/s,后軸
承振動值0.9mm/s,在允許范圍之內。4號泵在運行約10min后,
后端機械密封出現大泄漏,前軸承振動值0.6mm/s,后軸承振動
值0.5mrrds,振動正常。
2.分析
由于四臺泵運行時,前、后端軸承振動值均在正常范圍之
內,因此可以排除因泵本身安裝缺陷引起機械密封泄漏。
拆卸機械密封后,發現靜環多處崩裂(圖2),由于動,靜環的
材料均為碳化硅,泵送介質為清水,初步懷疑運行中由于密封
面溫度升高而發生干摩擦,磨損加劇,導致密封燒損或發生熱應
力開裂,從而發生大量泄漏。
運行中五套機械
密封損壞,其中四套為
后機械密封,研究機械
密封沖洗口發現,在后
機械密封處使用的是
反沖洗,反沖洗通常適
用于軸封箱壓力與排
出壓力差極小的場合,
且機械密封壓蓋本身
的設計為多點布置沖
洗(圖3),由于采用反
沖洗,沖洗介質直接從
沖洗孔流走,對密封副
起不到控制溫度和防
圖2
止液膜氣化并改善潤
滑條件的作用,造成密封副干摩擦運轉或形成氣囊并發生汽蝕。
四、解決對策及改造方案
1.更換動環為具有固體潤滑性能的碳石墨環,靜環仍為碳
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水輪發電機組軸承潤滑油系統故障處理
劉戰平
摘要水輪發電機組軸承潤滑油系統向機組提供潤滑油,潤滑、冷卻機組軸承及轉軸。結合實例,介紹潤滑油系統工作原理,闡述
故障處理思路,提出改進措施。
關鍵詞水輪發電機組軸承潤滑系統故障處理
中圖分類號TM312 文獻標識碼B
1.水輪發電機組軸承潤滑油系統
衡,當潤滑系統消耗油量大于軸承油泵供油量時,高位油箱液面
大源渡水電站4臺機組為奧地利ELIN公司設計生產的燈 會緩慢下降,降至直流軸承油泵(備用泵)啟動油位時,AEIO模
泡貫流式機組,每臺機組配有1臺交流軸承油泵和1臺直流軸
塊通道D03接點輸出接通直流軸承油泵接觸器K3401(圖lb),
承油泵向高位油箱打油(目的是當兩臺油泵同時故障時,保證高
備用泵啟動1min內將油打至正常油位后自動停泵。
位油箱內有5min的潤滑油供應,確保機組安全停機)。機組現地
2.故障檢查
控制單元通過液位計控制高位油箱油位,機組正常運行時兩臺
2003年9月10日,4 機組發生高位油箱油位低報警,導致
軸承油泵運行方式均為自動控制模式,交流軸承油泵設置為主
機組跳閘停機事故。根據軸承潤滑油系統工作原理,初步判斷故
用泵,始終向高
障原因是直流軸承油泵啟動故障。檢查直流軸承油泵控制回路:
位油箱打油,現
①管道壓力正常時繼電器K0703勵磁,其常閉接點斷開,若泵后
地自動控制單
壓力異常,K0703失磁,其常閉接點閉合,時間繼電器K0182啟
元AEIO模塊通
動,延時30s后啟動K3401。檢查K0703動作情況,發現任何一臺
道D02接點輸
油泵啟動后,泵后壓力均正常,排除K0703信號異常情況。②檢
出接通交流軸
查K4002--*K3203--*K3401回路,機組正常運行時K3202接點斷
承油泵接觸器
a)交流軸承油泵
開,K4002接點閉合,模塊控制K3203動作,當交流油泵選擇為
K0007,交流軸
主用時,K3203繼電器勵磁,其常閉接點斷開,經動作試驗,證實
承油泵打油至
該回路亦無問題。③檢查AEIO模塊所在回路,發現此時直流油
高位油箱(圖
泵不能正常啟動。懷疑是液位計干簧接點閉合不良,造成AE10
1a)。一般情況1
模塊通道D03輸出信號異常,影響直流油泵啟動。
臺油泵的出口
高位油箱有兩只液位計,相對位置見圖2,+SC一3 1與+SC一
油量和機組軸
33為一組,+SC一32與+SC一34為一組。分別檢測油位計不同位
承潤滑系統消
b)直流軸承油泵
置接點信號,油位高+SC一31、油位低+SC一33、油位過低跳閘+
耗油量基本平
圖1油泵控制回路(部分) sc一34信號接人機組現地控制單元安全模塊AF08,油位正常+
化硅,該密封副的磨
前機械密封的沖洗口和泵一級葉輪蝸殼上的預留孔聯接,沖洗
損因數較小,運轉壽
方式仍為正沖洗,壓差1MPa,多點沖洗的功能不變。
命應能相應延長.
3.工藝操作上,在泵啟動后,盡快打開泵出口閥門,以使沖
2.更改機械密封
洗液得到循環補充,避免因介質溫度上升使密封副得不到應有
沖洗管的連接方式, 的冷卻。
將后機械密封的沖洗
五、效果
管改為正沖洗,即從
改進后試運行,四臺泵各運行4h,沒有發生機械密封泄漏。
泵出口管上壓力表位
投油運行,至今四臺泵共運行1200h,無一泄漏。 W1O.08—31
置,加裝三通后引到
機械密封沖洗口,這
作者通聯:中海石油煉化東莞油品儲運有限公司
廣東東
樣保持沖洗壓差為
圖3
莞市523988
1MPa,從而實現多點
E-mail:luo24320@yahoo.tom.ca
沖洗,使沖洗液沿圓周均勻分布,避免局部溫度變形或沖蝕。將
[編輯利
文]
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設備管理與維修2010№8 團
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