
煤泥浮選技術發展概況
董立周;劉繼紅;王俊濤;李芳
【摘 要】煤泥浮選是目前公認的用于細煤泥脫硫降灰最經濟、最有效的分選技術
之一,也是選煤廠取得最佳經濟效益和社會效益、環境效益的有效技術途徑.入浮煤
泥性質、浮選設備性能、浮選工藝流程、浮選藥劑制度等因素對浮選效果均有重要
影響,文章就浮選前的煤泥調漿技術、浮選設備、浮選工藝發展概況進行評述,并以
南梁選煤廠煤泥浮選經濟效益為例,說明浮選技術在選煤行業未來發展中的重要作
用.
【期刊名稱】《選煤技術》
【年(卷),期】2015(000)005
【總頁數】5頁(P96-100)
【關鍵詞】煤泥;浮選;工藝;設備;經濟效益
【作 者】董立周;劉繼紅;王俊濤;李芳
【作者單位】中煤張家口煤礦機械有限責任公司,河北張家口075000;中煤張家口
煤礦機械有限責任公司,河北張家口075000;中煤張家口煤礦機械有限責任公司,河
北張家口075000;中煤張家口煤礦機械有限責任公司,河北張家口075000
【正文語種】中 文
【中圖分類】TD943
浮選是處理細煤泥(<0.5 mm粒級)最有效的途徑之一,同時也是選煤廠煤泥水處
理的核心。近年來,我國對環境治理力度不斷加大,對選煤廠的管理要求也越來越
高,各個選煤廠在節能減排、降本增效的同時,也加大了對煤泥處理的力度。目前
我國的選煤能力統計結果表明,浮選物料量占入選原煤總量的10%以上。
煤泥浮選是在多因素綜合作用下的分選過程,是在固-液-氣三相中完成的一個極其
復雜的物理化學過程,入浮煤泥性質、浮選設備性能、浮選工藝流程、浮選藥劑制
度等因素都會對浮選效果產生重要影響。近年來,隨著計算機技術的發展及檢測技
術的提高,浮選技術獲得了長足進步。文章對浮選前的煤泥調漿技術、浮選設備、
浮選工藝發展概況進行了較系統的評述,可為今后選煤廠的建設和浮選設備、浮選
工藝的改進提供一定參考。
調漿是細煤泥浮選的基本前提,其作用是通過藥劑、機械力、非機械力及其組合,
將乳化藥劑細化、分散,并使煤粒表面活化,以提高捕收劑與煤粒的有效吸附概率,
因此,調漿效果的好壞直接影響浮選工藝的整體效果。調漿處理的方式主要有葉輪
攪拌式、噴射式、霧化式、管道混合式等,其中以葉輪攪拌式為主。其工作原理是
通過均勻攪拌,使礦漿在葉片高速轉動形成的剪切力場下充分礦化,同時使煤粒體
相性質發生改變,更具親油性,進而提高其可浮性,保證浮選精煤產率穩定。
國內研究人員從礦漿分散、藥劑乳化、礦漿與藥劑接觸、礦物表面改性以及磁、電、
聲、溫等方面,對煤泥調漿效果進行了大量研究[1-2]。鄭光軍等[3]對磁化處理后
的煤、黃鐵礦、煤矸石三種單礦物在不同介質中的含氧量、PH值、表面電位、表
面濕潤性變化進行了對比分析,發現磁化處理能夠提高煤粒的可浮性。馬力強等[4]
研究了調漿剪切強度對煤泥浮選效果的影響規律,結果表明:經高效調漿機處理后,
浮選精煤可燃體回收率可提高9.63個百分點。苗一等[5]研究了多層漿在攪拌槽內
的宏觀混合特效,認為在液體混合過程中多層軸流式漿比多層徑向流漿的混合效率
高。胡錫文等[6]在直徑小于375 mm的攪拌釜內,采用八種攪拌器進行攪拌試驗,
并就攪拌器的槳型、轉速、密度等操作因素對攪拌功率和攪拌時間的影響進行了分
析。
GBZ-2700多層攪拌礦漿表面改質機結構示意圖如圖1所示。該改質機采用多段
臥式布置,并選用后掠式撓性特殊葉片,能夠提供很高的剪切力和高頻機械效應。
煤漿中的不同顆粒在強大的剪切動能下,瞬間產生數十萬次的碰撞、摩擦、剪切等
綜合作用,幾乎可使全部煤粒得到有效改質,即均質作用明顯,因而可使浮選精煤
產率提高5~8個百分點,且浮選速度更快。以處理能力為2.50 Mt/a的選煤廠為
例,在入浮煤泥量占原煤總量10%的情況下,煤泥經表面改質機處理過后,浮選
精煤量每年可提高1.25~2.00萬t,精煤產量顯著提高。
泡沫浮選是目前廣泛應用的細煤泥分選技術,通過煤與矸石表面的物理化學性質差
異進行分選。煤粒因自身表面的疏水特性或經浮選藥劑作用后獲得疏水特性,進而
在液-氣或水-油界面發生聚集;而矸石的親水能力較強,下沉后成為尾礦。
近年來,泡沫浮選技術在工業應用與科學研究中取得了長足進展。王懷法[7]介紹
了兩段充氣微泡浮選柱的設計思想與結構特點,將高氣溶射流礦化浮選技術和渦流
力場強化浮選技術有機地融為一體,并將優先浮選技術納入浮選柱分選體系。程宏
志[8-9]提出了振蕩浮選原理,即利用設置在浮選機分離區的振蕩分離器來降低浮
選泡沫的非選擇性挾帶,研究結果表明:振蕩浮選能夠明顯改善浮選效果,可使浮
選精煤灰分下降1.40個百分點。梁龍等[10]將細煤泥按密度分組,通過試驗研究
了不同密度級細煤泥對粗煤泥浮選的促進與抑制程度。李彥君等[11]研究了近年來
國內外使用的煤泥浮選藥劑,并對煤用浮選藥劑的未來發展提出了建議。史英祥等
[12]闡述了以煤泥可浮性試驗結果為依據,合理選擇和制定浮選工藝的思路和方法。
牛勇等[13]闡述了難浮煤泥的特點及改善浮選效果的主要方法,并通過試驗證明分
支浮選可在滿足精煤灰分的要求下,提高浮選精煤產率。
(1)機械攪拌式浮選機。目前,機械攪拌式浮選機是國內廣泛應用的浮選機,包括
XJX型、XJN型、XJM型等。該類浮選機在其核心機構——攪拌機構的作用下,
完成充氣、氣泡彌散與礦化。以XJM-S型浮選機為例,其選用矩形槽體和雙層傘
型葉輪,通過自吸空氣、“假底底吸,周邊串料”的方式給料,且葉輪上下循環量
均可調節,能夠適應不同可浮性煤泥的浮選要求。浮選機工作時,在葉輪旋轉產生
的離心力作用下,充滿定子葉輪的煤漿被甩出,同時在其內部產生負壓,空氣和藥
劑經套筒進入其中,而大部分前室入料通過假底中心吸料管進入葉輪。XJM-S型
浮選機結構示意圖如圖2所示。
(2)浮選柱。浮選柱沒有傳動部件,也沒有機械攪拌機構,空氣通過噴射器產生的
負壓吸入或者由空氣壓縮機壓入。目前,以旋流微泡浮選柱(圖3)為代表的浮選柱
在我國應用較廣泛,其主體結構包括浮選段、旋流段、管流礦化段三部分。浮選段
根據逆流碰撞礦化原理,在低紊流的靜態分選環境中實現礦物的分離,主要作用是
粗選和精選;旋流段是煤泥實現重力分選和旋流浮選的場所,主要作用是掃選浮選
段的中礦,回收未被礦化的精煤粒;管流礦化段的作用是將空氣吸入并粉碎成微泡,
進而形成循環中礦的氣-液-固三相體系。
(3)噴射式浮選機。噴射式浮選機無機械攪拌裝置,以射流微泡浮選機(圖4)為例,
其工作原理是:煤漿以15~20 m/s的高速從噴嘴噴出,使混合室內產生負壓,空
氣經吸氣管進入礦化管,經射流的“卷裹”和“切割乳化”后形成小氣泡,并與煤
漿充分接觸,使其高度礦化;當煤漿到達底部反射頭時,桶內壓力基本為零。由于
煤漿位于負壓區內,溶解在其中的空氣呈過飽和狀態,并以微泡形式迅速析出、增
大,攜帶煤粒的氣泡上浮至浮選桶表面,沿其周邊溢出并進入精礦收集槽,而尾礦
通過底部U形管進入尾礦箱,此時,整個浮選過程完成。
上述浮選設備在我國選煤廠都得到了廣泛應用,隨著選煤技術的進步和選煤生產現
場的需要,浮選設備正加快向大型化、高效化方向發展。
由于浮選入料組分、浮選設備性能及對最終產品的要求不同,各選煤廠選用的浮選
工藝也存在差異。當前我國選煤廠主要采用的典型浮選工藝有三種,即一次浮選工
藝、二次浮選工藝、二次尾礦或中礦返回浮選工藝。
(1)采用一次浮選工藝時,煤泥水直接進入單槽或多槽浮選機,分選出精煤、中煤、
尾煤三種產品。當煤泥可浮性為極易浮或易浮時,可采用一次浮選工藝;當煤泥可
浮性為中等可浮時,需要根據藥劑制度試驗結果確定,如果浮選精煤灰分基本滿足
最終精煤產品的質量要求,則可采用該浮選工藝。煤泥一次浮選原則流程如圖5
所示。
(2)二次浮選,即一次浮選精礦泡沫直接進入精選浮選機,對其再次進行分選,以
降低浮選精煤灰分。當煤泥可浮性為難浮或極難浮時,依據MT/T144—1997《選
煤實驗室分步釋放浮選試驗方法》,進行煤泥分步釋放試驗,如果“產物4”的累
計平均灰分滿足產品質量要求,則可選用全部二次浮選工藝(圖6(a));當煤泥可浮
性為中等可浮,且一次浮選精煤灰分較高時,可根據浮選速度試驗結果進一步判斷,
如果前2 min刮出的精煤灰分符合產品質量要求,則可選用部分二次浮選工藝(圖
6(b))。煤泥二次浮選原則流程如圖6所示。
與一次浮選工藝相比,二次浮選工藝適用范圍廣,浮選精度高,但二次浮選必然會
使大量合格精煤被重復分選,導致浮選藥劑用量和電能消耗等增加,進而使浮選成
本升高。
(3)二次尾礦返回浮選是將二次浮選尾礦引入一次浮選入料(圖7(a)),二次中礦返回
浮選即將二次浮選中礦引入二次或一次浮選入料(圖7(b)),對其繼續進行分選,以
提高浮選精煤產率。該浮選工藝僅適用于采用多臺單槽浮選機的選煤廠,呂梁山煤
電公司選煤廠以三臺WPF型噴射浮選機進行二次尾礦或中礦返回浮選,取得了良
好的分選效果。
南梁煤礦選煤廠設計能力為3.00 Mt/a,2013年實際洗選原煤2.50 Mt,其中細
煤泥產率為9%~10%,干基產量超過20萬t。由于煤泥灰分高、水分高(約
20%)、發熱量低、粘性大,難以均勻摻入精煤產品銷售。除冬季外,該選煤廠將
煤泥落地晾曬后銷售給當地電廠,售價約為10元/t;而冬季煤泥濾餅容易結冰,
無法銷售。在煤泥晾曬過程中,遇水流失,遇風飛揚,嚴重污染礦區環境,不利于
文明生產,且低廉的銷售價格影響企業經濟效益的提高。
針對南梁煤礦選煤廠煤泥的一系列浮選試驗表明:該煤泥具有較高的浮選利用價值。
可行性分析結果表明:對該選煤廠進行技術改造,增加煤泥浮選系統,選用粗選、
精選二次浮選工藝可使精煤得到最大限度的回收。為此,選用GBZ-2700礦漿表
面改質機、WPF4000射流微泡浮選機、KZG500/2000-U浮選精煤壓濾機構建浮
選系統,對煤泥進行浮選提質。浮選系統投入生產后,煤泥浮選效果較好,產品數
質量平衡表如表1所示。
該選煤廠發熱量23.01 MJ/kg的末煤銷售價格為240元/t,浮選尾煤不計價,浮
選精煤發熱量按照20.92 MJ/kg計算,折算的銷售價格為210元/t。煤泥經晾曬
后銷售給電廠的價格為10元/t,折算的干基銷售價格為12.50元/t。綜合分析,
煤泥浮選系統投入運行后每年可為選煤廠增加銷售收入2 318.55萬元(表2),經
濟效益顯著。
隨著煤炭資源的不斷開采和采煤機械化程度的提高,原煤煤質逐漸變差,細粒煤、
超細粒煤在原煤中所占比例逐年增加。在國家對環境保護力度加大,企業對經濟效
益要求提高的情況下,煤泥分選設備與工藝的研究和應用越來越重要。
煤泥調漿效果對精煤質量和產量均有很大影響,就實際應用效果來說,多層攪拌礦
漿預處理技術有著廣闊的應用前景。煤泥浮選工藝和設備具有多樣性,各選煤廠應
根據煤泥可浮性試驗結果,合理制定浮選工藝,科學選擇浮選設備,且需要與浮選
精煤脫水系統密切結合,以提高精煤產量和脫硫降灰效果,進而提高企業效益。
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