本文作者:kaifamei

一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法與流程

更新時間:2025-12-26 15:25:53 0條評論

一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法與流程



1.本發(fā)明涉及一種冶煉方法,特別是一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法,屬于高爐冶煉技術(shù)領(lǐng)域。


背景技術(shù):



2.送風(fēng)制度是指通過風(fēng)口向高爐內(nèi)鼓送具有一定能量風(fēng)的高爐冶煉控制操作,它包括風(fēng)量、風(fēng)溫、風(fēng)壓、風(fēng)中含氧、噴吹燃料、風(fēng)口直徑、風(fēng)口伸入爐內(nèi)長度等參數(shù)控制,由此確定兩個重要的風(fēng)速和鼓風(fēng)動能參數(shù)。現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)操作表明,不同的原料、燃料條件下以及不同的爐缸直徑應(yīng)達(dá)到對應(yīng)的鼓風(fēng)動能,因?yàn)椋哼^小的鼓風(fēng)動能會造成爐缸冶煉不活躍、初始煤氣流分布偏向邊緣;而過大的鼓風(fēng)動能則容易形成順時針方向的渦流,進(jìn)而堆積在風(fēng)口下方而燒壞風(fēng)口下端。為了維持合理的鼓風(fēng)動能值常需要進(jìn)行大風(fēng)量操作,并需要適配相應(yīng)的進(jìn)風(fēng)面積,因此,在高爐冶煉中,大風(fēng)量操作都采用全風(fēng)口,以增加進(jìn)風(fēng)面積,完成高強(qiáng)度冶煉,但對原料、燃料(主要是焦炭)質(zhì)量、綜合入爐品位要求都非常高:首先入爐礦石品位要求在58%以上,且品位穩(wěn)定率高,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)大于80%,堿度穩(wěn)定率在98%,氧化亞鐵穩(wěn)定率高;其次入爐有害元素要低,尤其是鉀、鈉、鉛、鋅負(fù)荷要求越低越好。
3.隨著原料、燃料資源的逐漸貧乏,尤其是遠(yuǎn)離港口、無內(nèi)河運(yùn)輸?shù)牡貐^(qū),在國際鐵礦石價格上漲、國內(nèi)鋼鐵競爭激烈等因素影響下,造成這些地區(qū)的鋼鐵企業(yè)礦石資源緊缺,不得不盡量采用本地的低品位、質(zhì)量波動大、有害元素高的礦石、燃料資源作為入爐原料,且燒結(jié)礦配料采用70-75%本地礦+25-30%進(jìn)口礦,致使綜合入爐品位低于56%、渣量大于410kg/t、鋅負(fù)荷大于0.5kg/t、鉛負(fù)荷大于0.2%、鉀鈉負(fù)荷大于3.5kg/t、鈦負(fù)荷大于13.0kg/t,同時焦炭反應(yīng)性高于25%、反應(yīng)后強(qiáng)度低于67%、焦炭抗碎強(qiáng)度(m40)低于87%、m10高于6.0%。也就是說綜合入爐品位低于同行業(yè)2.5%,有害元素遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平,原料、燃料質(zhì)量的波動大于同行業(yè)水平。因此,在這樣的條件下采用行業(yè)內(nèi)通用的大風(fēng)量、全風(fēng)口強(qiáng)化冶煉,使高爐爐況的穩(wěn)定性得不到保障,燃料消耗居高不下。因此有必要對現(xiàn)有技術(shù)加以改進(jìn)。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:



4.為解決本地礦產(chǎn)資源品質(zhì)差所帶來的高爐爐況穩(wěn)定性差、燃料消耗高等系列問題,本發(fā)明提供一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法。
5.本發(fā)明通過下列技術(shù)方案完成:一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法,其特征在于它包括以下步驟:
6.1)按下式計算鼓風(fēng)動能e:
7.e=0.5
×
ρ0×q×v實(shí)2
÷g÷
n,式中:
8.e——鼓風(fēng)動能,kg
·
m/s;
9.ρ0——空氣密度1.293kg/m3;
10.q—鼓風(fēng)量m3/min;
11.n——風(fēng)口個數(shù);
12.g——重力加速度9.81m/s2;
[0013]v實(shí)
——風(fēng)口實(shí)際風(fēng)速m/s;
[0014]v實(shí)
=v
標(biāo)
×
(t+273)
×
0.1013
÷
(0.1013+p
風(fēng)
)
÷
273;
[0015]v標(biāo)
——風(fēng)口標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速m/s;
[0016]
t——熱風(fēng)溫度℃;
[0017]
p
風(fēng)
——熱風(fēng)壓力mpa;
[0018]
并且:v
標(biāo)
=q
÷f÷
60,其中:
[0019]
q——鼓風(fēng)量m3/min;
[0020]
f——風(fēng)口送風(fēng)總面積m2;
[0021]
2)判斷爐況是否順行:當(dāng)步驟1)的鼓風(fēng)動能低于16000kg.m/s,燃料比高于正常值5~10kg/t時,按下列判斷:
[0022]
下料均勻、順暢,煤氣流穩(wěn)定,煤氣利用率大于46.5%,渣鐵成分穩(wěn)定,料柱透氣性指數(shù)22000~23000,冷卻水進(jìn)水、出水溫差6~6.5℃時,為爐況正常;
[0023]
下料不暢,有崩料、滑料現(xiàn)象,煤氣利用率小于46.5%,渣鐵成分不穩(wěn)定,料柱透氣性指數(shù)低于20000,冷卻水進(jìn)水、出水溫差超過8℃,為爐況異常;
[0024]
3)爐況順行操作:當(dāng)步驟2)的爐況正常,且鼓風(fēng)動能連續(xù)3天低于16000kg.m/s,燃料比高于正常值5-10kg/t,煤氣利用率連續(xù)3天低于46.5%,焦炭質(zhì)量下滑,焦炭反應(yīng)性高于25%,焦炭反應(yīng)強(qiáng)度低于67%,鐵水出現(xiàn)高硅低溫度現(xiàn)象,則進(jìn)行下列操作:增加風(fēng)速至鼓風(fēng)動能大于17000kg.m/s、料柱透氣性指數(shù)大于22000,調(diào)整入爐原料至鐵水含硅量0.2-0.5%、鐵水溫度大于1450℃、爐渣堿度在原有基礎(chǔ)上降低0.02-0.04、風(fēng)口面積在總風(fēng)口面積基礎(chǔ)上縮小10%;
[0025]
4)爐況異常操作:當(dāng)步驟2)的爐況異常,且鼓風(fēng)動能連續(xù)5天低于15000kg.m/s,燃料比高于正常值10kg/t以上,煤氣利用率連續(xù)3天低于45.5%,焦炭反應(yīng)性低于27%,反應(yīng)后強(qiáng)度低于65%,渣皮不穩(wěn)頻繁脫落,爐渣堿度1.14-1.20倍波動,出渣、出鐵不順暢,鐵水溫度低于1450℃,則進(jìn)行下列操作:增加風(fēng)速至鼓風(fēng)動能大于17500kg.m/s、料柱透氣性指數(shù)大于22000,調(diào)整入爐原料至鐵水含硅量0.3-0.50%,鐵水溫度大于1470℃、爐渣堿度在原有基礎(chǔ)上降低0.03-0.05、風(fēng)口面積在總風(fēng)口面積基礎(chǔ)上縮小15%;
[0026]
5)高爐冶煉操作獲得合格鐵水:通過步驟3)或步驟4)改善料柱透氣性指數(shù),穩(wěn)定鐵水溫度,保持鼓風(fēng)動能大于17000kg.m/s,同時按常規(guī)高爐冶煉操作,獲得合格鐵水。
[0027]
所述步驟3)或步驟4)中,調(diào)整入爐原料具體如下:
[0028]
a)改善礦石原料如下:
[0029]
a1)從料堆配料上進(jìn)行調(diào)整:降低釩鈦礦的使用比例,降低二次資源的使用比例,具體為:釩鈦精礦配入量從8%降到3%,降低燒結(jié)礦的鈦含量,使入爐鈦負(fù)荷從13kg/t下降到11.5kg/t,同時通過提高造堆層數(shù)、優(yōu)化混勻配料,改善混勻料上堆前的混勻效果,提高造堆成分中的tfe
±
0.5%穩(wěn)定率大于85%、si02±
0.3%穩(wěn)定率大于90%、mgo
±
0.3%穩(wěn)定率大于87%;
[0030]
a2)改善燒結(jié)礦質(zhì)量:通過穩(wěn)定混合料水份,減少燒結(jié)過程的水份波動,控制點(diǎn)火溫度,避免表面過熔或欠點(diǎn)火現(xiàn)象,及時調(diào)整熔劑配比,使燒結(jié)礦堿度r
±
0.05%穩(wěn)定率大
于90%、燒結(jié)礦feo9
±
1%穩(wěn)定率大于80%、燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度大于78%;
[0031]
a3)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu):降低落地即碎的燒結(jié)礦配入比例,從20%降到10%,提高正常燒結(jié)礦比例從54%到64%,同時停止小粒度礦的使用;
[0032]
b)改善焦炭原料如下:增加干熄焦配比從20%到35%,以改善料柱透氣性指數(shù)。
[0033]
本發(fā)明在高爐容積、爐缸直徑不變的情況下,通過調(diào)整風(fēng)口開閉數(shù)量以及開閉風(fēng)口的布局,獲得較高鼓風(fēng)動能,因?yàn)閺墓娘L(fēng)動能的計算公式可看出:當(dāng)冶煉強(qiáng)度一定時,鼓風(fēng)量q0也一定,則風(fēng)口打開數(shù)目n越多,鼓風(fēng)動能e越低,煤氣流量大,煤氣與爐料接觸不充分,導(dǎo)致煤氣利用率差,因此,在爐缸死料柱變小、爐缸活躍情況下減少風(fēng)口打開數(shù)量,有利于爐缸煤氣流的分布,同時煤氣量減少可使煤氣與爐料充分接觸,有利于改善煤氣利用率,降低燃料比。另外,縮小進(jìn)風(fēng)面積后,可增加鼓風(fēng)動能,使風(fēng)口回旋區(qū)往爐缸中心延伸,減少邊緣煤氣流,在其它條件均不變的前提下,使?fàn)t墻渣皮趨于穩(wěn)定不會脫落,降低鐵水溫差,減少熱損失,進(jìn)一步降低燃料比。雖然風(fēng)量減少后,會使鐵水產(chǎn)量減少,但燃料比降低后,同等冶煉條件下仍會使鐵水產(chǎn)量有所增加,因此產(chǎn)量影響不大。
[0034]
本發(fā)明具有下列優(yōu)點(diǎn)及效果:采用上述方案,可根據(jù)不同的原料、燃料條件,調(diào)整風(fēng)口的開閉數(shù)量以及開閉風(fēng)口的布局,進(jìn)而調(diào)整進(jìn)風(fēng)面積以及風(fēng)流的分布,在提升鼓風(fēng)動能的同時,使煤氣流合理分布,從而改善煤氣利用率,有效降低高爐燃料比。尤其是在原料、燃料波動較大的鋼鐵企業(yè),隨著原料、燃料條件的變化和爐況順行程度,適時調(diào)整風(fēng)口的開閉數(shù)量以及開閉風(fēng)口的布局,再通過入爐原料的調(diào)整,并結(jié)合常規(guī)高爐冶煉操作,大大提高爐況穩(wěn)定性,明顯減少高爐崩料、滑料,改善鐵水質(zhì)量,使鐵水含硅0.15-0.60%穩(wěn)定率從85%提高到95%,降低高爐燃料比10-20kg/t,為鋼鐵企業(yè)進(jìn)一步降低高爐冶煉成本,進(jìn)一步減少碳排放做出積極貢獻(xiàn)。
具體實(shí)施方式
[0035]
下面結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明做進(jìn)一步描述。
[0036]
實(shí)施例1
[0037]
一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法,其中高爐容積為:2500m3,工作風(fēng)口個數(shù)28個(堵2個風(fēng)口作業(yè)),包括以下步驟:
[0038]
1)按下式計算鼓風(fēng)動能e:
[0039]
e=0.5
×
ρ0×q×v實(shí)2
÷g÷
n,式中:
[0040]
e——鼓風(fēng)動能,kg
·
m/s;
[0041]
ρ0——空氣密度1.293kg/m3;
[0042]
q——鼓風(fēng)量4600m3/min;
[0043]
n——風(fēng)口28個;
[0044]
g——重力加速度9.81m/s2;
[0045]v實(shí)
——風(fēng)口實(shí)際風(fēng)速302m/s;
[0046]v實(shí)
=v
標(biāo)
×
(t+273)
×
0.1013
÷
(0.1013+p
風(fēng)
)
÷
273;
[0047]v標(biāo)
——風(fēng)口標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速246m/s;
[0048]
t——熱風(fēng)溫度1220℃;
[0049]
p
風(fēng)
——熱風(fēng)壓力0.35mpa;
[0050]
并且:v
標(biāo)
=q
÷f÷
60,其中:
[0051]
f——風(fēng)口送風(fēng)總面積0.3112m2;
[0052]
通過計算得鼓風(fēng)動能e=16413kg
·
m/s;
[0053]
操作方針及設(shè)定指標(biāo)如下:
[0054][0055]
并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)和測量,得到下列指標(biāo):
[0056]
燃料比:515kg/t;
[0057]
煤氣利用率:46.76%;
[0058]
料柱透氣性指數(shù):22500;
[0059]
冷卻水進(jìn)水溫度:40.2℃;
[0060]
冷卻水出水溫度:46.5℃;
[0061]
冷卻水進(jìn)水、出水溫差:6.3℃;
[0062]
焦炭反應(yīng)性:22.65%;
[0063]
焦炭反應(yīng)強(qiáng)度:67.37%;
[0064]
干熄焦配比:20%;
[0065]
鐵水含硅量:0.4%;
[0066]
鐵水溫度:1470℃;
[0067]
2)步驟1)計算得到的鼓風(fēng)動能e為16413kg
·
m/s,高于16000kg.m/s,燃料比高于正常值5kg/,按下列判斷爐況是否正常:
[0068]
下料均勻、順暢,煤氣流穩(wěn)定,煤氣利用率大于46.0%,渣鐵成分穩(wěn)定,料柱透氣性指數(shù)22000~23000,冷卻水進(jìn)水、出水溫差6.3℃,為爐況正常;
[0069]
3)步驟2)的爐況正常,且鼓風(fēng)動能連續(xù)3天低于16000kg.m/s,燃料比高于設(shè)定值10kg/t,煤氣利用率連續(xù)3天低于設(shè)定的46.5%,焦炭質(zhì)量下滑,反應(yīng)性高于25%,反應(yīng)強(qiáng)度低于67%,鐵水出現(xiàn)高硅低溫度現(xiàn)象,進(jìn)行下列操作:
[0070]
增加風(fēng)速,使鼓風(fēng)動能大于17000kg.m/s、料柱透氣性指數(shù)大于22000,控制鐵水含硅量0.2%、鐵水溫度大于1470℃、爐渣堿度在原有基礎(chǔ)上降低0.02、風(fēng)口面積在總風(fēng)口面積基礎(chǔ)上縮小10%,同時調(diào)整入爐原料如下:
[0071]
a)改善礦石原料如下:
[0072]
a1)從料堆配料上進(jìn)行調(diào)整:降低釩鈦礦的使用比例,降低二次資源的使用比例,具體為:釩鈦精礦配入量從8%降到3%,降低燒結(jié)礦的鈦含量,使入爐鈦負(fù)荷從13kg/t下降到11.5kg/t,同時通過提高造堆層數(shù)、優(yōu)化混勻配料,改善混勻料上堆前的混勻效果,提高造堆成分中的tfe
±
0.5%穩(wěn)定率大于85%、si02±
0.3%穩(wěn)定率大于90%、mgo
±
0.3%穩(wěn)定率大于87%;
[0073]
料堆配比調(diào)整見下表1:
[0074]
表1
[0075][0076]
a2)改善燒結(jié)礦質(zhì)量:通過穩(wěn)定混合料水份,減少燒結(jié)過程的水份波動,控制點(diǎn)火溫度,避免表面過熔或欠點(diǎn)火現(xiàn)象,及時調(diào)整熔劑配比,使燒結(jié)礦堿度r
±
0.05%穩(wěn)定率大于90%、燒結(jié)礦feo9
±
1%穩(wěn)定率大于80%、燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度大于78%;
[0077]
a3)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu):降低落地即碎的燒結(jié)礦配入比例,從20%降到10%,提高正常燒結(jié)礦比例從54%到64%,同時停止小粒度礦的使用,燒結(jié)礦成分見表2:
[0078]
表2
[0079][0080]
b)改善焦炭原料為:增加干熄焦配比從20%到35%,以改善料柱透氣性指數(shù),具體焦炭指標(biāo)指標(biāo)及使用配比見表3:
[0081]
表3:
[0082][0083]
4)通過步驟3使料柱透氣性指數(shù)不斷改善,鐵水溫度穩(wěn)定,保持鼓風(fēng)動能大于17000kg.m/s,同時按常規(guī)高爐冶煉操作,獲得合格鐵水,該鐵水化學(xué)成分見表4:
[0084]
表4:
[0085][0086]
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表5:
[0087]
表5
[0088][0089]
實(shí)施例2
[0090]
一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法,其中高爐容積為:2500m3,風(fēng)口個數(shù)28個(堵2個風(fēng)口作業(yè)),包括以下步驟:
[0091]
1)按下式計算鼓風(fēng)動能e:
[0092]
e=0.5
×
ρ0×q×v實(shí)2
÷g÷
n,式中:
[0093]
e——鼓風(fēng)動能,kg
·
m/s;
[0094]
ρ0——空氣密度1.293kg/m3;
[0095]
q——鼓風(fēng)量4450m3/min;
[0096]
n——風(fēng)口28個;
[0097]
g——重力加速度9.81m/s2;
[0098]v實(shí)
——風(fēng)口實(shí)際風(fēng)速292m/s;
[0099]v實(shí)
=v
標(biāo)
×
(t+273)
×
0.1013
÷
(0.1013+p
風(fēng)
)
÷
273;
[0100]v標(biāo)
——風(fēng)口標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速238m/s;
[0101]
t——熱風(fēng)溫度1220℃;
[0102]
p
風(fēng)
——熱風(fēng)壓力0.35mpa;
[0103]
并且:v
標(biāo)
=q
÷f÷
60,其中:
[0104]
f——風(fēng)口送風(fēng)總面積0.3112m2;
[0105]
通過計算得鼓風(fēng)動能e=14859kg
·
m/s;
[0106]
操作方針及設(shè)定指標(biāo)如下:
[0107][0108]
并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)和測量,得到下列指標(biāo):
[0109]
燃料比:520kg/t;
[0110]
煤氣利用率:45.48%;
[0111]
料柱透氣性指數(shù):19300;
[0112]
冷卻水進(jìn)水溫度:40.5℃;
[0113]
冷卻水出水溫度:48.7℃;
[0114]
冷卻水進(jìn)水、出水溫差:8.2℃;
[0115]
焦炭反應(yīng)性:27.26%;
[0116]
焦炭反應(yīng)強(qiáng)度:64.73%;
[0117]
干熄焦配比:20%;
[0118]
鐵水含硅量:0.45%;
[0119]
鐵水溫度:1440℃;
[0120]
2)步驟1)計算得到的鼓風(fēng)動能e為14859kg
·
m/s,低于16000kg.m/s,燃料比高于正常值5~10kg/t時,按下列判斷爐況是否正常:
[0121]
下料不暢,有崩料、滑料現(xiàn)象,煤氣利用率小于46.0%,渣鐵成分不穩(wěn)定,料柱透氣性指數(shù)低于20000,冷卻水進(jìn)水、出水溫差超過8℃,為爐況異常;
[0122]
3)步驟2)的爐況異常,且鼓風(fēng)動能連續(xù)5天低于15000kg.m/s,燃料比高于正常值10kg/t以上,煤氣利用率連續(xù)3天低于45.5%,焦炭反應(yīng)性低于27%,反應(yīng)后強(qiáng)度低于65%,渣皮不穩(wěn)頻繁脫落,爐渣堿度1.14-1.20倍波動,出渣、出鐵不順暢,鐵水溫度低于1450℃,則進(jìn)行下列操作:增加風(fēng)速至鼓風(fēng)動能大于17500kg.m/s、料柱透氣性指數(shù)大于22000,調(diào)整入爐原料至鐵水含硅量至0.50%,鐵水溫度大于1470℃、爐渣堿度在原有基礎(chǔ)上降低0.03-0.05、風(fēng)口面積在總風(fēng)口面積基礎(chǔ)上縮小15%;
[0123]
所述調(diào)整入爐原料具體如下:
[0124]
a)改善礦石原料如下:
[0125]
a1)從料堆配料上進(jìn)行調(diào)整:降低釩鈦礦的使用比例,降低二次資源的使用比例,具體為:釩鈦精礦配入量從8%降到3%,降低燒結(jié)礦的鈦含量,使入爐鈦負(fù)荷從13kg/t下降到11.5kg/t,同時通過提高造堆層數(shù)、優(yōu)化混勻配料,改善混勻料上堆前的混勻效果,提高造堆成分中的tfe
±
0.5%穩(wěn)定率大于85%、si02±
0.3%穩(wěn)定率大于90%、mgo
±
0.3%穩(wěn)定率大于87%;
[0126]
料堆配比調(diào)整見下表6:
[0127]
表6
[0128][0129]
a2)改善燒結(jié)礦質(zhì)量:通過穩(wěn)定混合料水份,減少燒結(jié)過程的水份波動,控制點(diǎn)火溫度,避免表面過熔或欠點(diǎn)火現(xiàn)象,及時調(diào)整熔劑配比,使燒結(jié)礦堿度r
±
0.05%穩(wěn)定率大于90%、燒結(jié)礦feo9
±
1%穩(wěn)定率大于80%、燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度大于78%;
[0130]
a3)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu):降低落地即碎的燒結(jié)礦配入比例,從20%降到10%,提高正常燒結(jié)礦比例從54%到64%,同時停止小粒度礦的使用,燒結(jié)礦成分見表7:
[0131]
表7
[0132][0133]
c)改善焦炭原料為:增加干熄焦配比從20%到35%,以改善料柱透氣性指數(shù),具體焦炭指標(biāo)指標(biāo)及使用配比見表8:
[0134]
表8:
[0135][0136]
4)通過步驟3使料柱透氣性指數(shù)不斷改善,鐵水溫度穩(wěn)定,保持鼓風(fēng)動能大于17000kg.m/s,同時按常規(guī)高爐冶煉操作,獲得合格鐵水,該鐵水化學(xué)成分見表9:
[0137]
表9:
[0138][0139][0140]
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表10:
[0141]
表10
[0142]

技術(shù)特征:


1.一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法,其特征在于它包括以下步驟:1)按下式計算鼓風(fēng)動能e:e=0.5
×
ρ0×
q
×v實(shí)2
÷
g
÷
n,式中:e——鼓風(fēng)動能,kg
·
m/s;ρ0——空氣密度1.293kg/m3;q—鼓風(fēng)量m3/min;n——風(fēng)口個數(shù);g——重力加速度9.81m/s2;v
實(shí)
——風(fēng)口實(shí)際風(fēng)速m/s;v
實(shí)
=v
標(biāo)
×
(t+273)
×
0.1013
÷
(0.1013+p
風(fēng)
)
÷
273;v
標(biāo)
——風(fēng)口標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速m/s;t——熱風(fēng)溫度℃;p
風(fēng)
——熱風(fēng)壓力mpa;并且:v
標(biāo)
=q
÷
f
÷
60,其中:q——鼓風(fēng)量m3/min;f——風(fēng)口送風(fēng)總面積m2;2)判斷爐況是否順行:當(dāng)步驟1)的鼓風(fēng)動能低于16000kg.m/s,燃料比高于正常值5~10kg/t時,按下列判斷:下料均勻、順暢,煤氣流穩(wěn)定,煤氣利用率大于46.5%,渣鐵成分穩(wěn)定,料柱透氣性指數(shù)22000~23000,冷卻水進(jìn)水、出水溫差6~6.5℃時,為爐況正常;下料不暢,有崩料、滑料現(xiàn)象,煤氣利用率小于46.5%,渣鐵成分不穩(wěn)定,料柱透氣性指數(shù)低于20000,冷卻水進(jìn)水、出水溫差超過8℃,為爐況異常;3)爐況順行操作:當(dāng)步驟2)的爐況正常,且鼓風(fēng)動能連續(xù)3天低于16000kg.m/s,燃料比高于正常值5-10kg/t,煤氣利用率連續(xù)3天低于46.5%,焦炭質(zhì)量下滑,焦炭反應(yīng)性高于25%,焦炭反應(yīng)強(qiáng)度低于67%,鐵水出現(xiàn)高硅低溫度現(xiàn)象,則進(jìn)行下列操作:增加風(fēng)速至鼓風(fēng)動能大于17000kg.m/s、料柱透氣性指數(shù)大于22000,調(diào)整入爐原料至鐵水含硅量0.2-0.5%、鐵水溫度大于1450℃、爐渣堿度在原有基礎(chǔ)上降低0.02-0.04、風(fēng)口面積在總風(fēng)口面積基礎(chǔ)上縮小10%;4)爐況異常操作:當(dāng)步驟2)的爐況異常,且鼓風(fēng)動能連續(xù)5天低于15000kg.m/s,燃料比高于正常值10kg/t以上,煤氣利用率連續(xù)3天低于45.5%,焦炭反應(yīng)性低于27%,反應(yīng)后強(qiáng)度低于65%,渣皮不穩(wěn)頻繁脫落,爐渣堿度1.14-1.20倍波動,出渣、出鐵不順暢,鐵水溫度低于1450℃,則進(jìn)行下列操作:增加風(fēng)速至鼓風(fēng)動能大于17500kg.m/s、料柱透氣性指數(shù)大于22000,調(diào)整入爐原料至鐵水含硅量0.3-0.50%,鐵水溫度大于1470℃、爐渣堿度在原有基礎(chǔ)上降低0.03-0.05、風(fēng)口面積在總風(fēng)口面積基礎(chǔ)上縮小15%;5)高爐冶煉操作獲得合格鐵水:通過步驟3)或步驟4)改善料柱透氣性指數(shù),穩(wěn)定鐵水溫度,保持鼓風(fēng)動能大于17000kg.m/s,同時按常規(guī)高爐冶煉操作,獲得合格鐵水。2.如權(quán)利要求1所述的依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法,其特征在于所述步驟3)或步驟4)中,調(diào)整入爐原料具體如下:a)改善礦石原料如下:
a1)從料堆配料上進(jìn)行調(diào)整:降低釩鈦礦的使用比例,降低二次資源的使用比例,具體為:釩鈦精礦配入量從8%降到3%,降低燒結(jié)礦的鈦含量,使入爐鈦負(fù)荷從13kg/t下降到11.5kg/t,同時通過提高造堆層數(shù)、優(yōu)化混勻配料,改善混勻料上堆前的混勻效果,提高造堆成分中的tfe
±
0.5%穩(wěn)定率大于85%、si02±
0.3%穩(wěn)定率大于90%、mgo
±
0.3%穩(wěn)定率大于87%;a2)改善燒結(jié)礦質(zhì)量:通過穩(wěn)定混合料水份,減少燒結(jié)過程的水份波動,控制點(diǎn)火溫度,避免表面過熔或欠點(diǎn)火現(xiàn)象,及時調(diào)整熔劑配比,使燒結(jié)礦堿度r
±
0.05%穩(wěn)定率大于90%、燒結(jié)礦feo9
±
1%穩(wěn)定率大于80%、燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度大于78%;a3)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu):降低落地即碎的燒結(jié)礦配入比例,從20%降到10%,提高正常燒結(jié)礦比例從54%到64%,同時停止小粒度礦的使用;b)改善焦炭原料如下:增加干熄焦配比從20%到35%,以改善料柱透氣性指數(shù)。

技術(shù)總結(jié)


本發(fā)明提供一種依據(jù)原料、燃料條件控制鼓風(fēng)動能的冶煉方法,其特征在于它包括以下步驟:1)按下式計算鼓風(fēng)動能E:E=0.5


技術(shù)研發(fā)人員:

李淼 陳元富 李曉東 王楠 盧鄭汀 盧俊旭 黃曉春 張志波 李崇貴

受保護(hù)的技術(shù)使用者:

武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司

技術(shù)研發(fā)日:

2022.10.03

技術(shù)公布日:

2023/1/17


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